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新泽彻底解决关键技术安重油二氧化硫湿法烟气运转加载消失的原因及彻底解决新方法

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放大字体  缩小字体    发布日期:2021-05-11  来源:仪器网  作者:Mr liao  浏览次数:49
核心提示:锅炉烟气湿法脱硫虽然是比较成熟的脱硫工艺技术,但在运行中仍然存在着石膏压滤水分偏大、压石膏困难、塔内起泡严重、浆液品质恶化等影响安全稳定运行和超净排放的因素,从这些运行中出现的问题着手进行分析,并采取了一系列的针对性措施,解决以上问题,使脱

锅炉烟气湿法脱硫虽然是比较成熟的脱硫工艺技术,但在运行中仍然存在着石膏压滤水分偏大、压石膏困难、塔内起泡严重、浆液品质恶化等影响安全稳定运行和超净排放的因素,从这些运行中出现的问题着手进行分析,并采取了一系列的针对性措施,解决以上问题,使脱硫塔工况运行逐渐运行良好,达到完全超净排放和连续安全稳定运行的目标。

某煤化工有限公司为一期年产50万吨甲醇、20万吨二甲醚,二期年产40万吨醋酸、20万吨乙二醇的大型化工装置,配套有三台130吨高温高压循环流化床锅炉和三台220吨高温高压循环流化床锅炉,烟气排放标准按照超净排放标准配置的炉外湿法(石灰石-石膏)脱硫系统,一期三台130吨循环流化床锅炉是按照单炉单塔模式建设,二期三台220吨循环流化床锅炉是按照三炉两台塔的模式建设。

目前一、二期脱硫运行过程中均存在石膏压滤偏湿、塔内浆液冒泡、浆液品质恶化等现象,对脱硫塔的安全稳定运行造成了严重影响,同时由于塔内泡沫较多,大量的粘性泡沫很容易粘在除雾器上,造成除雾器效果较差,烟气带水量偏大,烟囱拖尾严重。

石膏压滤偏湿、塔内浆液冒泡、浆液品质恶化等现象原因分析

锅炉布袋除尘器布袋未更换,进入脱硫塔烟气粉尘含量高,经过湿电除尘器处理后,大量粉尘进入塔内和浆液融合,造成塔内灰浓度大;

压滤石膏时,旋流站通过离心力将大颗粒捕捉通过喷嘴到真空压滤机压滤石膏,相对较细小颗粒(含烟气中细灰)浆液通过顶流管回到塔,长期内循环,造成塔内大量细灰沉积,浆液发粘,同时塔内含盐量剧增,浆液品质恶化;

现场浆液状态分析,解读 先看、后摸 法

看 即为观察,分为以下三种状态:

对浆液浓度用量杯观测,如浆液短时间(15分钟)内沉淀良好,分层均匀,则浆液品质良好;

对浆液浓度用量杯观测,如浆液长时间(30分钟)内沉淀较好,分层均匀,上部水空间略显灰浊,则浆液品质有恶化趋势;

对浆液浓度用量杯观测,如浆液长时间(60分钟)内沉淀较少,几乎不存在明显分层,上部水空间灰浊不堪,则浆液品质已经恶化;

  摸 即为用手接触浆液,在手中搓摸,感觉浆液状态,分为以下三种状态:

通过石膏排出泵放空阀放出塔内新鲜浆液,用手接触搓摸,如浆液不粘手,通过流畅且有部分白色颗粒物,则浆液品质良好;

通过石膏排出泵放空阀放出塔内新鲜浆液,用手接触搓摸,如浆液轻微粘手,通过手指后,手指上轻微挂浆且白色颗粒物较少,肉眼可见部分细灰,则浆液品质有恶化趋势;

看 和 摸 两种方式在日常运行中要相互结合,通过运行中不断分析摸索,提前判断塔内浆液品质,从而及时采取相应的处理措施,避免浆液恶化对系统造成冲击,严重时影响到脱硫效果,从而导致环保指标超标大气污染事故。

处理措施

针对浆液品质严重恶化状态,提出 大排大补 法,通过临时管线将塔内部分浆液排至沉淀池,通过近12个小时的外排,目前压滤石膏已成粉状物,塔内浆液已恢复到合格品质;

大排大补 法仅针对浆液严重恶化工况,原则上此法不能经常使用,因为浆液大量外排对沉淀池冲击过大,沉淀困难,如操作失误会对雨水池造成二次污染,甚至造成严重环境污染事故;

日常运行中为了缓解建议品质恶化,而提前采取措施,提出 缓排缓补法 ,在每个白班压滤石膏时,将顶流回塔液部分外排,逐渐补充清水,经过沉淀池沉淀后,再进行外排雨水池。即每天少量外排顶流废水,逐渐减少塔内浆液含灰量,逐步缓解降低塔内浆液浓度,直到塔内浆液品质合格,达到相对平衡状态;

缓排缓补法 如操作得当,即可逐渐改善各脱硫塔运行状态,同时对沉淀池冲击较小,留有12小时左右的沉淀时间,可完全保证外排水合格;

缓排缓补法 需现场预制并制定相应临时管线,目前采取措施是预制一根外排钢管,横跨二期滤液泵房至沉淀池之间,钢管两头分别预留带卡扣消防带并捆扎结实,滤液泵、废水泵出口均捆扎带卡扣消防带、塔顶流回塔管线需改造并捆扎带卡扣消防带引至二期滤液泵房门口、外排水管用带卡扣消防带引至二期滤液泵房门口、外排沉淀池管线、沉淀池排水泵亦用带卡扣消防带连接,6根水带共用一条管道,根据需要随时切换,确保各路排水通畅好用.

现场判断浆液品质的方法,概况总结为 先看、后摸 法,同时根据浆液品质情况提出相对应的处理措施及相关注意事项,概况总结为 大排大补 和 缓排缓补 法,是长期现场运行积累的检查经验及解决问题的办法。


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